2米帶式壓濾機品牌廠家供應
1、帶式壓泥機濾布
正確選用濾布,即要考慮濾液的澄清度又要兼顧過濾效率。每次工作結束b須清洗次濾布,使布面不留有殘渣。濾布變硬要軟化處理,如有損壞應及時*或更換。
2、帶式壓泥機氣缸
氣缸*常見的就是堵死,這個般是由于使用的不當,要求現場要經常的給空壓機放水(有些空壓機好像是不需要放水的),還有在進氣口那有個過濾的瓶子,那里面的水也要放掉,要不然進了氣缸就麻煩了。
3、帶式壓泥機濾帶
常見的問題就是扯*或者堵塞濾帶扯*多是由于受力不均造成的。所以要注意機器的糾偏系統。如果糾偏出了問題,濾布跑偏了還正常的轉機器,那濾布的壽命就差不多了。 至于堵塞,就需要經常的沖洗,是要保證干凈的沖洗水,二是要保證足夠的沖洗水壓,*好是在機器停了之后再沖洗5-10分鐘。
4、帶式壓泥機濾板
檢查濾板的密封面,并清除密封面上的殘渣,以免工作時漏漿、漏液。注意保護密封面,不要碰撞,放置時立著為好,可減少變形。
2米帶式壓濾機品牌
帶式壓泥機壓不出泥的原因:
1.加藥量本身沒跟上污泥濃度變化
如果加藥量不足,調質效果不佳時,污泥中的毛細水不能轉化成游離水在重力區被脫去,因而由模形區進入低壓區的污泥仍呈流動性,無法擠壓。反之,如果加藥量太大,一是*處理成本,更重要的是由于污泥粘性*,*易造成濾帶被堵塞。對于城市污水混合污泥,采用陽離子pam時,干污泥投藥量一般為1~1okg/t,具體可由試驗確定,或在運行中反復調整。這是由于壓濾脫水機對調質的依賴性強。
2.污泥本身性質有變化
污泥濃度,常稱之為污泥含固率,污泥含固量低于1%,直接機械污泥脫水效果不理想,且絮凝劑需求增加。如濃度低于1%的生活污泥或粘性工業污泥進入帶式壓濾機會導致漏泥,壓不出泥,處理效率低。傳統的做法是土建增加污泥濃縮池。離心式污泥濃縮機很好的解決了這個問題,經污泥濃縮機濃縮后,污泥濃度可提高至3.5%-11%左右,非常適宜進入帶式壓濾機進行壓濾脫水工序,避免了因污泥濃度過低導致漏泥的情況。在一些污水量大、污泥含固量低的如生活污水得到了廣泛的應用。
帶式壓濾機的脫水過程:
1 、化學預處理脫水
為了提高污泥的脫水性,改良濾餅的性質,增加物料的滲透性,需對污泥進行化學處理,本機使用的“水中絮凝造粒混合器”的裝置以達到化學加藥絮凝的作用,該方法不但絮凝效果好,還可節省大量藥劑,運行費用低,經濟效益十分明顯。
2、重力濃縮脫水段
污泥經布料斗均勻送入網帶,污泥隨濾帶向前運行,游離態水在自重作用下通過濾帶流入接水槽,重力脫水也可以說是高度濃縮段,主要作用是脫去污泥中的自由水,使污泥的流動性減小,為進一步擠壓做準備。
3、楔形區預壓脫水段
重力脫水后的污泥流動性幾乎完全喪失,隨著帶式壓濾機濾帶的向前運行,上下濾帶間距逐漸減少,物料開始受到輕微壓力,并隨著濾帶運行,壓力逐漸*,楔形區的作用是延長重力脫水時間,增加絮團的擠壓穩定性,為進入壓力區做準備。
4、擠壓輥高壓脫水段
物料脫離楔形區就進入壓力區,物料在此區內受擠壓,沿濾帶運行方向壓力隨擠壓輥直徑的減少而增加,2米帶式壓濾機品牌,物料受到擠壓體積收縮,物料內的間隙游離水被擠出,此時,基本形成濾餅,繼續向前至壓力尾部的高壓區經過高壓后濾餅的含水量可降至較低。
5、物料排出
物料經過以上各階段的脫水處理后形成濾餅排出,通過刮泥板刮下,上下濾帶分開,經過高壓沖洗水清除濾網孔間的微量物料,繼續進入下一步脫水循環。
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